烟气消白与余热利用技术

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. 概况           现某热电厂有 2 *220t/h 、5 *130t/h 、3 *75t/h 等10台燃煤 循环床锅炉,已经完成了超低排放改造。 2台 220t/h 锅炉各有 1个脱硫塔和 1台 电除雾器, 通过 同一根烟囱排放。 5台130t/h锅炉 则是 2个 脱硫塔和 2台 电除雾器 通过同一根烟囱排放。 3台75t/h锅炉共 1个 脱硫塔和 1台 电除雾器 以及 1根 烟囱。该厂 脱硫塔和电除雾器 一体式装置 电除雾器位于脱硫塔顶部。 响应政府号召,该厂拟通过提升烟气温度 消除烟囱的白羽 消除视觉污染。 该厂 0.9MPa250 蒸汽可供使用 连排水通过扩容器,闪蒸汽已经并入了热网,剩余 0.9MPa的 连排水还未利用。由于 湿 烟气的升温需要消耗大量蒸汽 ,运行 成本很高,因此,该厂要求提供最优化方案,通过利用 130 烟气余热 其它余热,抵消烟气升温所消耗的能源,而且 不能改造 引风机。 本烟气 消白方案针对 220 t/h 锅炉。

2.  基本设计 条件 220t/h锅炉 的烟气参数 如下(估测): 烟气 参数表 项目 单位 除雾器出口 烟气 参数 脱硫塔进口 烟气参数 烟气 温度 50 130 烟气 流量 Nm3/h 310000 304500 水蒸气 体积浓度 % 12.1 10.5 CO2体积 浓度 %     N2体积 浓度 %     O2体积 浓度 %     SO2浓度 M g/ Nm3     NOx浓度 Mg/Nm3     粉尘 浓度 M g/ N m3       连排水参数 220t/h循环 床锅炉的连排水压力为 9.81Mpa, 流量约为 2.5%, 大约 5.5t/h。连排水 扩容到 0.9Mpa, 使闪蒸汽接入热网而得到利用,剩余的饱和水没有利用。   除盐水 参数: 220t/h锅炉 的除盐水量与蒸发量相近,按 220t/h计算 ,温度为常温 20 .

3.  现场 条件 无论 是进口烟道还是出口烟道,长度都非常短,改造需 明确布置方式。    4.  总体 原则与 技术路线 4.1  总体 原则 1)  湿 烟气温度加热到 80 ,消除排烟 视觉污染。 2)  尽量 利用烟气余热和其它可利用的 热,使消白项目总体 能量 达到平衡。 3)  改造引风机。 4.2  技术 路线 项目的技术 路线 是:以除盐水对 脱硫 前的烟气进行降温,回收部分余热;以蒸汽对电除雾器后的 湿 烟气进行升温,达到消除白烟的目的。回收 余热总能量要与加热所 消耗 的蒸汽能量相平衡 使系统运行能耗降至最低。 1) 技术路线的论证 采用 烟气 消白的技术路线有很多,有不增加能耗的 MGGH方式, 有单独蒸汽加热方式,有先冷凝除水后加热升温的方式,等等,但都不如本方案的技术路线合适。 MGGH 对于MGGH方式 ,通过循环水 吸收原 烟气的余热,用于湿烟气的加热,也是非常节能的消白方案,但循环水的温度较低,与烟气的温差小,导致前后两个换热器的换热面积都比较大 尺寸 大的换热器不仅难以安装,还会 较多 地增大烟气阻力, 通常 会超出引风机的压头余量, 需要 改造引风机。 因此MGGH方案 不现实。 单独 蒸汽加热 对于 单独蒸汽加热方式, 通过供热蒸汽 直接 对湿烟气进行加热 。因为前段 没有降温,蒸汽加热所要求的升温幅度会很大 。这 无疑大幅度增加了能耗,运行成本非常高 ,不 经济,因此也是不可行的。 冷凝 除湿再加热 对于 冷凝除湿再 加热 的消白方式,通常要采用热泵,即通过热泵的运行,将低温水在电除雾器前冷凝湿烟气,消除一定的含湿量,然后再用热泵的高温水加热,所需要的升温幅度较小。但 获得较大的温差,热泵的运行功率是比较大的, 系统 复杂,设备投资也大,因此经济性未必好。对于 的热电机组, 脱硫塔 与电除雾器往往是一体化的,也很难布置冷凝换热器 本方案拟采用的除盐水冷却原烟气、蒸汽加热湿蒸汽的方案,有工程与经济 双重可行性 除盐水 温度是常温,如果原烟气的温度高于 120 则烟气冷却器的温差很大,只需要少数几排换热管,就可以使原烟气温度降低 20 -30 ,所 增加 的烟气阻力比较小,还能够减少脱硫塔的水蒸发量,提高脱硫效率。如果 连排水 的余热没有完全利用,还可以增加一台连排水冷却器,回收更多的余热 通常 烟气 温度降低 20 可使除盐水温度提高 10 相应地减少了除氧器的蒸汽消耗量。 加热段以供热蒸汽对湿烟气进行加热,蒸汽的饱和温度一般高于 170 45 -50 湿烟气存在很大的温差,因此蒸汽加热器的换热面积也 很小, 烟气阻力增加也很少。因此 虽然 有冷却与加热两段换热器, 流程烟气所增加的阻力通常可以控制在 400Pa左右 ,只有引风机压头的 5 %左右,可以不改造引风机。 由于 前段有降温,后面的升温幅度就可以比较小,所消耗的蒸汽能量与所利用的烟气余热相当,理论上不增加能耗。因此 本方案设备小、阻力小、能量平衡等特点,非常适合 烟气 消白 2)加热 温度的选择 经验 表明 :将脱硫后的 45-55℃湿烟气加温到 70-80℃,可以消除白色烟羽。加热温度,与环境温度、环境湿度、脱硫出口湿烟气温度有关。   50℃的湿烟气、在 10℃的环境下、加热到 71.4℃;   50℃的湿烟气、在 5℃的环境下、加热到 86.2℃;   45℃的湿烟气、在 10℃的环境下、加热到 57.9℃;   55℃的湿烟气、在 10℃的环境下、加热到 87.9℃。 可见,在环境温度相同时,低温湿烟气只需要加热到较低的温度,就能消除白色烟羽。 理论上来说,通过前段烟气冷却,脱硫后的湿烟气温度通常在 48 以下 ,加热到 80 保证在冬季环境温度下,也看不见 白色 烟羽。 因此 ,设计温度设定在 80 能满足 严格 的环保要求的。当 环境 温度比较高 ,排烟温度可能在 70 就能 消白,这 只要降低蒸汽压力,就能控制加热温度,从而减少蒸汽消耗量。 3) 材质的选择 用于酸性 烟气的冷却和加热设备的材质 不多的, 常用 的有 ND钢 2205双相 不锈钢、氟塑料等寥寥数种。 方案采用 SS2205不锈钢 ND钢 是一种耐硫酸露点腐蚀的特种钢 ,在 烟气露点温度附近使用,具有良好的耐腐蚀性。有 试验 表明, ND钢 的硫酸 (70 50%浓度)腐蚀 速率,分别是20 # 1/14,SS316 L 不锈钢的1/3、 日本 CRIR钢 1/1.8、 考登钢的 1/9。但ND钢 的使用范围非常狭窄, 适合 中温 (70 以上 )中高 浓度(50 %以上)硫酸的场合,对于稀硫酸,其耐腐蚀性能大打折扣。 M GGH 冷却 段大量使用了 ND钢 方案中冷却器的 管壁 温度很低, 低于 水露点温度,硫酸的浓度也会较低 因此不能使用 ND钢 SS2205双相 不锈钢是一种耐腐蚀性能非常好的不锈钢,强度是普通不锈钢的 2倍 ,非常适合制作酸性环境的换热器。很多 烟气 消白项目采用了 SS2205不锈钢 为换热器。 S S2205 换热 元件可以制作成翅片管, 大大 减小换热器的体积,在无粉尘无沾污的烟气环境下使用是较为理想的。 目前 烟气都已经达到了超净排放标准,特别是加装了电除雾器后,换热器被沾污的可能性大大降低了。 氟塑料 主要是 PTFE, 即聚四氟乙烯,是最好的耐腐蚀材料 ,只能 150 ℃以下的 温度使用 氟塑料 换热器管内介质是液体,不适合蒸汽加热。 以PTFE制作 的烟气-水换热器,尺寸较小,阻力较低,重量很轻,不粘 ,不结垢 ,不 腐蚀,因此特别适合制作 MGGH。 方案 中的烟气冷却器,也是可以用氟塑料制作的。但 氟塑料 的导热系数极低,只有 0.2 J /mK, 因此管子很细, 管壁 很薄, 管子 的数量和回程 多,使得烟气阻力 较大。 另一种 结合氟塑料和不锈钢管的塑钢复合管,可以用蒸汽加热,具有氟塑料的 耐腐蚀 耐沾污特性 但由于聚四氟乙烯的 膨胀系数是不锈钢的 10倍 以上, 很难 保证在较大的温度范围内复合紧密 况且 聚四氟乙烯 还具有一定的 蠕变 特点,如果松脱,就会传热恶化。 因此 存在较大风险。

5.  系统 的能 平衡计算 1)  烟气的放热量 烟气的推算流量为 304500N m/h ,质量 流量为 110.13kg/ s 130 冷却 98 ,平均 比热为 1.08kj/kgK。 原烟气 放热量为: Q r =m*C p*(130-98)=110.13*1.08*(130-98)=3806KW 2 )连排水 的废热 220t/h 锅炉 如果连排量为 2.5 %,总连排水为 5.5t/h。 扩容 到0.9MPa后 ,剩下的饱和水为 3.74 t/h 如果 将0.9MPa的 饱和水 从180 冷却 60 则可利用的余热 Qp=m Δ h=3.74 /3600 *( 763 -252 =530KW 3) 湿烟气的吸热量 原烟气 130 湿 烟气原本是 50 原烟气 降低32 湿 烟气温度大约为 48 ℃, 烟气的质量流量为 110.43kg/h 。湿 烟气从 48 升温 80 ,平均 比热为 1.08kj/kgK。 因此 湿 烟气的吸热量为: Qs =m*Cp* Δ t=110.43*1.07*(80-48)=3782KW 原烟气 的放热 量与 湿烟气的吸热量 几乎 相等。 连排 的废热 如果 利用,则是净节能量。

6.  系统 水平衡 计算 烟气温度 为130 ℃时 ,烟气 质量 流量为 110. 13kg/s ,湿 烟气质量流量为 11 1.43 kg/s, 蒸发的水量为( 11 1.43-110.13 *3600=4.68t/h 烟气温度 为98 ℃时 ,烟气 质量 流量为 110. 13kg/s ,湿 烟气质量流量为 11 0.43 kg/s, 蒸发的水量为( 11 0.43-110.13 *3600=1.08t/h 可见,蒸发 水量减少 了3.6t/h。 即,从 50 降低 48 凝结了 3.6t/h水   7.  系统 与设备布置 7.1    烟气 消白系统 上图是 烟气消白的系统图。 如果 烟气从 130 降低 98 ,220t/h的 除盐水温度可以由 20 提升到35 湿 烟气 温度由 50 降低 48 然后又升温到 80 。所用蒸汽参数0.9MPa250 ℃, 凝结水排入除氧器回收,蒸汽耗量为 6285kg/h。 由于SS2205要求 蒸汽 温度 低于 250℃, 如果高于此温度,就需要对蒸汽进行喷水降温。因此 需要 一台喷水减温装置,以除盐水进行减温。   7.2  设备 布置 无论是 烟气冷却器还是烟气加热器,尺寸都比较大, 虽然 本体厚度方向不到 1米 ,但进出口喇叭接口 长度 较长, 所以 总长度有 4米 左右,需要比较长的烟道才能满足要求 。某热电220t/h锅炉 的烟道太短, 常规 布置换热器存在很大难度
 
1) 烟气冷却器的布置
            对于 烟气冷却器, 可以 布置在除尘器的出口处。具体 做法是:割除除尘器的出口喇叭接口, 然后在 除尘器出口端布置烟气冷却器,最后再把除尘器的喇叭口焊接上 这样 布置 可以 省去 换热器的进出口喇叭接口 ,除尘器 只需增加 1米 长度即可, 的阻力增加很少。   2)  烟气加热器  烟气 加热器布置在脱硫塔电除雾器的出口烟道与 烟囱 入口之间。 鉴于 出口烟道太短,可以利用电除雾器的出口端,割除喇叭接口, 出口端布置烟气加热器,然后再重新安排烟道,如图所示。 这样 电除雾器出口端延长 了1米 完全 可以布置下。 烟气冷却器一样,阻力也是增加极少。    8.  换热器 设计参数 项目 单位 烟气 冷却器 烟气 加热器 进口 烟气温度 130 48 出口 烟气温度 98 80 烟气流量 N m3/h 304500 305820 除盐水温升 / 蒸汽 耗量 K g/ h / 换热 KW 换热 面积 M2 烟气 阻力 P a 汽水 阻力 P a 换热 元件材质   2205 2205 换热 元件形式   螺旋 翅片管 螺旋 翅片管 壳体 材质   2205 换热器 模块数 换热器 模块尺寸 m 换热器 模块重量 t 换热器 总尺寸 m 换热器 总重量 t 上述 数据 是估算值,准确数据需要产品设计  

9.   方案 的可行性 方案 换热器 因为 采用了翅片管,尺寸是各种换热器中最小的 与除尘器除雾器出口相结合的独特的 布置 方式,不仅解决了 安装 空间狭小的问题,还减小了阻力降,避免了引风机的改造。 改造 工程量相对最小。 系统 烟气 冷却所节约的蒸汽,与烟气加热器所消耗的蒸汽热量相当,没有额外的能耗,因此运行费用也是最低的。 如果 利用 0.9Mpa的 连排水的余热, 可以节能 因此 ,无论从技术上 工程施工上、还是从经济性来看,这个方案都是 可行 的,而且是最佳的选择。   10.   余热 利用 项目 的经济性 余热 利用项目包括烟气余热利用和连排水余热利用两个部分 1)  烟气余热利用 利用 除盐水对原烟气进行冷却,从 130 降低 98 可以获得 380 6 KW热量的 节能量 将除盐水提高 15 (35 焓值为 148kj/kg)。 如果 蒸汽加热来替代余热利用, 假设 蒸汽热量完全利用,也需要消耗 0.9MPa250 蒸汽 焓值 2943kj/kg): M=3806 /(2943 -148 *3600=4900kg/h 每吨蒸汽 130元 ,一年 用小时数 5000小时 计算,每年烟气余热利用的 效益 为: =4.9*130*5000=3185000   2)  连排水余热利用 热电的连排水经过初步扩容后,闪蒸汽并入热网,得到了回收利用。但 连排水 在初步扩容后, 还有 饱和水为 3.74 t/h 没有 利用 如果 将0.9MPa的 饱和水 从180 冷却 60 则可利用的余热 530KW 如果 用来 加热连排水,可使 220t/h的 连排水温度提高 2 如果 蒸汽加热来替代余热利用, 假设 蒸汽热量完全利用,也需要消耗 0.9MPa250 蒸汽 焓值 2943kj/kg): M=530 /(2943 -148 *3600=682kg/h 每吨蒸汽 130元 ,一年 用小时数 5000小时 计算,每年烟气余热利用的 效益 为: =0.68*130*5000=442000 由此 可见,烟气余热利用和连排水余热利用,可以 分别节约 加热用蒸汽 4.9t/h和0.68t/h, 产生经济 效益 每年 318.5万元 44.2万元 两项 合计 362.7万元 11.  方案实施 步骤 综上所述 烟气 消白项目可以分两步走,先 加装 烟气冷却器 连排水冷却器,作为 余热 利用节能项目,减少除氧器的蒸汽消耗,减少脱硫塔内水的蒸发 获得良好的经济效益。当 环保 要求进一步严格时,相应政府号召,再加装烟气加热器,实现烟气消白。  (如有侵权,请联系删除)
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