当前位置: 首页 > 产品中心 > 烟气消白与余热利用技术
1
. 概况
现某热电厂有
2
*220t/h
、5
*130t/h
、3
*75t/h
等10台燃煤
循环床锅炉,已经完成了超低排放改造。
2台
220t/h
锅炉各有
1个脱硫塔和
1台
电除雾器,
通过
同一根烟囱排放。
5台130t/h锅炉
则是
2个
脱硫塔和
2台
电除雾器
,
通过同一根烟囱排放。
3台75t/h锅炉共
用
1个
脱硫塔和
1台
电除雾器
,
以及
1根
烟囱。该厂
的
脱硫塔和电除雾器
是
一体式装置
,
电除雾器位于脱硫塔顶部。
为
响应政府号召,该厂拟通过提升烟气温度
,
消除烟囱的白羽
,
消除视觉污染。
该厂
有
0.9MPa250
℃
的
蒸汽可供使用
。
连排水通过扩容器,闪蒸汽已经并入了热网,剩余
0.9MPa的
连排水还未利用。由于
湿
烟气的升温需要消耗大量蒸汽
,运行
成本很高,因此,该厂要求提供最优化方案,通过利用
130
℃
的
烟气余热
和
其它余热,抵消烟气升温所消耗的能源,而且
不能改造
引风机。
本烟气
消白方案针对
220
t/h
的
锅炉。
2.
基本设计
条件
220t/h锅炉
的烟气参数
如下(估测):
烟气
参数表
项目
单位
电
除雾器出口
烟气
参数
脱硫塔进口
烟气参数
烟气
温度
℃
50
130
烟气
流量
Nm3/h
310000
304500
水蒸气
体积浓度
%
12.1
10.5
CO2体积
浓度
%
N2体积
浓度
%
O2体积
浓度
%
SO2浓度
M
g/
Nm3
NOx浓度
Mg/Nm3
粉尘
浓度
M
g/
N
m3
连排水参数
:
220t/h循环
床锅炉的连排水压力为
9.81Mpa,
流量约为
2.5%,
大约
5.5t/h。连排水
扩容到
0.9Mpa,
使闪蒸汽接入热网而得到利用,剩余的饱和水没有利用。
除盐水
参数:
220t/h锅炉
的除盐水量与蒸发量相近,按
220t/h计算
,温度为常温
20
℃
.
3.
现场
条件
无论
是进口烟道还是出口烟道,长度都非常短,改造需
明确布置方式。
4.
总体
原则与
技术路线
4.1
总体
原则
1)
湿
烟气温度加热到
80
℃
,消除排烟
视觉污染。
2)
尽量
利用烟气余热和其它可利用的
废
热,使消白项目总体
能量
达到平衡。
3)
不
改造引风机。
4.2
技术
路线
本
项目的技术
路线
是:以除盐水对
脱硫
前的烟气进行降温,回收部分余热;以蒸汽对电除雾器后的
湿
烟气进行升温,达到消除白烟的目的。回收
的
余热总能量要与加热所
消耗
的蒸汽能量相平衡
,
使系统运行能耗降至最低。
1)
技术路线的论证
可
采用
烟气
消白的技术路线有很多,有不增加能耗的
MGGH方式,
有单独蒸汽加热方式,有先冷凝除水后加热升温的方式,等等,但都不如本方案的技术路线合适。
MGGH
对于MGGH方式
,通过循环水
吸收原
烟气的余热,用于湿烟气的加热,也是非常节能的消白方案,但循环水的温度较低,与烟气的温差小,导致前后两个换热器的换热面积都比较大
。
尺寸
较
大的换热器不仅难以安装,还会
较多
地增大烟气阻力,
通常
会超出引风机的压头余量,
需要
改造引风机。
因此MGGH方案
不现实。
单独
蒸汽加热
对于
单独蒸汽加热方式,
即
通过供热蒸汽
直接
对湿烟气进行加热
。因为前段
没有降温,蒸汽加热所要求的升温幅度会很大
。这
无疑大幅度增加了能耗,运行成本非常高
,不
经济,因此也是不可行的。
冷凝
除湿再加热
对于
冷凝除湿再
加热
的消白方式,通常要采用热泵,即通过热泵的运行,将低温水在电除雾器前冷凝湿烟气,消除一定的含湿量,然后再用热泵的高温水加热,所需要的升温幅度较小。但
要
获得较大的温差,热泵的运行功率是比较大的,
系统
复杂,设备投资也大,因此经济性未必好。对于
小
的热电机组,
脱硫塔
与电除雾器往往是一体化的,也很难布置冷凝换热器
。
本方案拟采用的除盐水冷却原烟气、蒸汽加热湿蒸汽的方案,有工程与经济
性
双重可行性
。
除盐水
的
温度是常温,如果原烟气的温度高于
120
℃
,
则烟气冷却器的温差很大,只需要少数几排换热管,就可以使原烟气温度降低
20
-30
℃
,所
增加
的烟气阻力比较小,还能够减少脱硫塔的水蒸发量,提高脱硫效率。如果
连排水
的余热没有完全利用,还可以增加一台连排水冷却器,回收更多的余热
。
通常
烟气
温度降低
20
℃
,
可使除盐水温度提高
10
℃
,
相应地减少了除氧器的蒸汽消耗量。
而
加热段以供热蒸汽对湿烟气进行加热,蒸汽的饱和温度一般高于
170
℃
,
与
45
-50
℃
的
湿烟气存在很大的温差,因此蒸汽加热器的换热面积也
很小,
烟气阻力增加也很少。因此
虽然
有冷却与加热两段换热器,
全
流程烟气所增加的阻力通常可以控制在
400Pa左右
,只有引风机压头的
5
%左右,可以不改造引风机。
由于
前段有降温,后面的升温幅度就可以比较小,所消耗的蒸汽能量与所利用的烟气余热相当,理论上不增加能耗。因此
,
本方案设备小、阻力小、能量平衡等特点,非常适合
烟气
消白
。
2)加热
温度的选择
经验
表明
:将脱硫后的 45-55℃湿烟气加温到 70-80℃,可以消除白色烟羽。加热温度,与环境温度、环境湿度、脱硫出口湿烟气温度有关。
50℃的湿烟气、在 10℃的环境下、加热到 71.4℃;
50℃的湿烟气、在 5℃的环境下、加热到 86.2℃;
45℃的湿烟气、在 10℃的环境下、加热到 57.9℃;
55℃的湿烟气、在 10℃的环境下、加热到 87.9℃。
可见,在环境温度相同时,低温湿烟气只需要加热到较低的温度,就能消除白色烟羽。
从
理论上来说,通过前段烟气冷却,脱硫后的湿烟气温度通常在
48
℃
以下
,加热到
80
℃
可
保证在冬季环境温度下,也看不见
白色
烟羽。
因此
,设计温度设定在
80
℃
是
能满足
严格
的环保要求的。当
环境
温度比较高
时
,排烟温度可能在
70
℃
就能
消白,这
时
只要降低蒸汽压力,就能控制加热温度,从而减少蒸汽消耗量。
3)
材质的选择
用于酸性
烟气的冷却和加热设备的材质
是
不多的,
常用
的有
ND钢
、
2205双相
不锈钢、氟塑料等寥寥数种。
本
方案采用
SS2205不锈钢
。
ND钢
是一种耐硫酸露点腐蚀的特种钢
,在
烟气露点温度附近使用,具有良好的耐腐蚀性。有
试验
表明,
ND钢
的硫酸
(70
℃
50%浓度)腐蚀
速率,分别是20
#
钢
的
1/14,SS316
L
不锈钢的1/3、
日本
CRIR钢
的
1/1.8、
考登钢的
1/9。但ND钢
的使用范围非常狭窄,
适合
中温
(70
℃
以上
)中高
浓度(50
%以上)硫酸的场合,对于稀硫酸,其耐腐蚀性能大打折扣。
M
GGH
中
的
冷却
段大量使用了
ND钢
。
本
方案中冷却器的
管壁
温度很低,
低于
水露点温度,硫酸的浓度也会较低
,
因此不能使用
ND钢
。
SS2205双相
不锈钢是一种耐腐蚀性能非常好的不锈钢,强度是普通不锈钢的
2倍
,非常适合制作酸性环境的换热器。很多
烟气
消白项目采用了
SS2205不锈钢
为换热器。
S
S2205
换热
元件可以制作成翅片管,
大大
减小换热器的体积,在无粉尘无沾污的烟气环境下使用是较为理想的。
目前
烟气都已经达到了超净排放标准,特别是加装了电除雾器后,换热器被沾污的可能性大大降低了。
氟塑料
主要是
PTFE,
即聚四氟乙烯,是最好的耐腐蚀材料
,只能
在
150
℃以下的
温度使用
。
氟塑料
换热器管内介质是液体,不适合蒸汽加热。
以PTFE制作
的烟气-水换热器,尺寸较小,阻力较低,重量很轻,不粘
灰
,不结垢
,不
腐蚀,因此特别适合制作
MGGH。
本
方案
中的烟气冷却器,也是可以用氟塑料制作的。但
氟塑料
的导热系数极低,只有
0.2
J
/mK,
因此管子很细,
管壁
很薄,
管子
的数量和回程
很
多,使得烟气阻力
较大。
另一种
结合氟塑料和不锈钢管的塑钢复合管,可以用蒸汽加热,具有氟塑料的
耐腐蚀
耐沾污特性
。
但由于聚四氟乙烯的
热
膨胀系数是不锈钢的
10倍
以上,
很难
保证在较大的温度范围内复合紧密
,
况且
聚四氟乙烯
还具有一定的
蠕变
特点,如果松脱,就会传热恶化。
因此
存在较大风险。
5.
系统
的能
量
平衡计算
1)
原
烟气的放热量
原
烟气的推算流量为
304500N
m/h
,质量
流量为
110.13kg/
s
。
从
130
℃
冷却
到
98
℃
,平均
比热为
1.08kj/kgK。
原烟气
的
放热量为:
Q
r
=m*C
p*(130-98)=110.13*1.08*(130-98)=3806KW
2
)连排水
的废热
220t/h
锅炉
如果连排量为
2.5
%,总连排水为
5.5t/h。
扩容
到0.9MPa后
,剩下的饱和水为
3.74
t/h
。
如果
将0.9MPa的
饱和水
从180
℃
冷却
到
60
℃
,
则可利用的余热
为
:
Qp=m
Δ
h=3.74
/3600
*(
763
-252
)
=530KW
3)
湿烟气的吸热量
原烟气
为
130
℃
时
,
湿
烟气原本是
50
℃
。
原烟气
降低32
℃
后
,
湿
烟气温度大约为
48
℃,
烟气的质量流量为
110.43kg/h
。湿
烟气从
48
℃
升温
到
80
℃
,平均
比热为
1.08kj/kgK。
因此
湿
烟气的吸热量为:
Qs
=m*Cp*
Δ
t=110.43*1.07*(80-48)=3782KW
原烟气
的放热
量与
湿烟气的吸热量
几乎
相等。
连排
水
的废热
如果
利用,则是净节能量。
6.
系统
的
水平衡
计算
原
烟气温度
为130
℃时
,烟气
质量
流量为
110.
13kg/s
,湿
烟气质量流量为
11
1.43
kg/s,
蒸发的水量为(
11
1.43-110.13
)
*3600=4.68t/h
。
原
烟气温度
为98
℃时
,烟气
质量
流量为
110.
13kg/s
,湿
烟气质量流量为
11
0.43
kg/s,
蒸发的水量为(
11
0.43-110.13
)
*3600=1.08t/h
。
可见,蒸发
水量减少
了3.6t/h。
亦
即,从
50
℃
降低
到
48
℃
,
凝结了
3.6t/h水
。
7.
系统
与设备布置
7.1
烟气
消白系统
上图是
烟气消白的系统图。
如果
烟气从
130
℃
降低
到
98
℃
,220t/h的
除盐水温度可以由
20
℃
提升到35
℃
。
湿
烟气
温度由
50
℃
降低
到
48
℃
,
然后又升温到
80
℃
。所用蒸汽参数0.9MPa250
℃,
凝结水排入除氧器回收,蒸汽耗量为
6285kg/h。
由于SS2205要求
蒸汽
温度
低于
250℃,
如果高于此温度,就需要对蒸汽进行喷水降温。因此
需要
一台喷水减温装置,以除盐水进行减温。
7.2
设备
布置
无论是
烟气冷却器还是烟气加热器,尺寸都比较大,
虽然
本体厚度方向不到
1米
,但进出口喇叭接口
长度
较长,
所以
总长度有
4米
左右,需要比较长的烟道才能满足要求
。某热电220t/h锅炉
的烟道太短,
常规
布置换热器存在很大难度
。
1)
烟气冷却器的布置
对于
烟气冷却器,
可以
布置在除尘器的出口处。具体
的
做法是:割除除尘器的出口喇叭接口,
然后在
除尘器出口端布置烟气冷却器,最后再把除尘器的喇叭口焊接上
。
这样
布置
可以
省去
换热器的进出口喇叭接口
,除尘器
只需增加
1米
长度即可,
总
的阻力增加很少。
2)
烟气加热器
烟气
加热器布置在脱硫塔电除雾器的出口烟道与
烟囱
入口之间。
鉴于
出口烟道太短,可以利用电除雾器的出口端,割除喇叭接口,
在
出口端布置烟气加热器,然后再重新安排烟道,如图所示。
这样
只
是
电除雾器出口端延长
了1米
,
完全
可以布置下。
与
烟气冷却器一样,阻力也是增加极少。
8.
换热器
设计参数
项目
单位
烟气
冷却器
烟气
加热器
进口
烟气温度
℃
130
48
出口
烟气温度
℃
98
80
烟气流量
N
m3/h
304500
305820
除盐水温升
℃
/
蒸汽
耗量
K
g/
h
/
换热
量
KW
换热
面积
M2
烟气
阻力
P
a
汽水
阻力
P
a
换热
元件材质
2205
2205
换热
元件形式
螺旋
翅片管
螺旋
翅片管
壳体
材质
2205
换热器
模块数
个
换热器
模块尺寸
m
换热器
模块重量
t
换热器
总尺寸
m
换热器
总重量
t
注
:
上述
数据
都
是估算值,准确数据需要产品设计
9.
方案
的可行性
本
方案
的
换热器
因为
采用了翅片管,尺寸是各种换热器中最小的
。
与除尘器除雾器出口相结合的独特的
布置
方式,不仅解决了
安装
空间狭小的问题,还减小了阻力降,避免了引风机的改造。
改造
工程量相对最小。
系统
的
烟气
冷却所节约的蒸汽,与烟气加热器所消耗的蒸汽热量相当,没有额外的能耗,因此运行费用也是最低的。
如果
利用
0.9Mpa的
连排水的余热,
还
可以节能
。
因此
,无论从技术上
、
工程施工上、还是从经济性来看,这个方案都是
可行
的,而且是最佳的选择。
10.
余热
利用
项目
的经济性
余热
利用项目包括烟气余热利用和连排水余热利用两个部分
。
1)
烟气余热利用
利用
除盐水对原烟气进行冷却,从
130
℃
降低
到
98
℃
,
可以获得
380
6
KW热量的
节能量
,
将除盐水提高
15
℃
(35
℃
时
焓值为
148kj/kg)。
如果
用
蒸汽加热来替代余热利用,
假设
蒸汽热量完全利用,也需要消耗
0.9MPa250
℃
的
蒸汽
(
焓值
2943kj/kg):
M=3806
/(2943
-148
)
*3600=4900kg/h
按
每吨蒸汽
130元
,一年
可
用小时数
5000小时
计算,每年烟气余热利用的
效益
为:
¥
=4.9*130*5000=3185000
元
2)
连排水余热利用
某
热电的连排水经过初步扩容后,闪蒸汽并入热网,得到了回收利用。但
连排水
在初步扩容后,
还有
饱和水为
3.74
t/h
没有
利用
。
如果
将0.9MPa的
饱和水
从180
℃
冷却
到
60
℃
,
则可利用的余热
为
530KW
。
如果
用来
加热连排水,可使
220t/h的
连排水温度提高
2
℃
。
如果
用
蒸汽加热来替代余热利用,
假设
蒸汽热量完全利用,也需要消耗
0.9MPa250
℃
的
蒸汽
(
焓值
2943kj/kg):
M=530
/(2943
-148
)
*3600=682kg/h
按
每吨蒸汽
130元
,一年
可
用小时数
5000小时
计算,每年烟气余热利用的
效益
为:
¥
=0.68*130*5000=442000
元
由此
可见,烟气余热利用和连排水余热利用,可以
分别节约
加热用蒸汽
4.9t/h和0.68t/h,
产生经济
效益
每年
318.5万元
和
44.2万元
。
两项
合计
362.7万元
。
11.
方案实施
步骤
综上所述
,
烟气
消白项目可以分两步走,先
加装
烟气冷却器
和
连排水冷却器,作为
余热
利用节能项目,减少除氧器的蒸汽消耗,减少脱硫塔内水的蒸发
,
获得良好的经济效益。当
环保
要求进一步严格时,相应政府号召,再加装烟气加热器,实现烟气消白。 (如有侵权,请联系删除)